时间:2020-08-11 作者:鑫濮机械 浏览: 次
根据空气炮清仓原理和成品仓粘料堵塞情况以及现场空间条件,本着节省试验费和方便施工的目的,选用铝矿石系统2#成品仓作为试验仓。空气炮风源就近接在放矿闸门的风缸管网上,3台空气炮全部布置在皮带廊东边人行道上,3个喷管平行布置在仓底板上,其它附件按规定顺序安装,炮体与喷管布置如下图:
安装完毕后进行了为期一个月的试放,同时对各台空气炮的放炮效果进行详细记录。结果表明,中间空气炮的放矿效果较好,而两侧的效果较差,整个仓的有效利用率仅能提高到55%左右,远不能满足生产需要。究其原因,只要有:①风源压力低,只有6.5kg/cm²;②进风管全长约100m,沿途有8个90度的弯头和漏风较严重的11个装车风缸,沿途风压损失约为1.5kg/m²,③两侧喷管较长,约5.9m,使喷口冲击力损失较大④两侧喷管喷口前挤压的矿量较多,放炮的抗抵线较大;⑤两侧死角矿石的夹持性大,放矿条件差。
根据上述情况,我们首先改进喷管,即把两侧喷管向中间旋转越20度,并把喷口处的弯管部分截掉,使喷管的长度由原来的5.9m减少到5m。
喷管布置如下图:
喷管改造完毕后,进行了为期20天的试放,结果表明,放矿效果明显提高,可使成品仓的利用率提高到70%左右,基本上能够满足生产的需要。但是,原来存在的风管管路长,风压损失大,空气炮工作压力低等问题仍是空气炮清仓放矿效果的制约因素,如果不改进,长此下来难以保证满足生产需要。
为了提高空气炮的工作压力,并为了陆续推广安装到其余成品仓,对进风管作如下改造:沿皮带廊墙内侧单独架设一趟2#管,由北向南直接接在压风机风包上,全长约80m,沿途只有4个弯头部分,空气炮通过4支风管接在主风管上。风管布置见下图:
这样,沿途的风压损失大大减少,空气炮的工作压力可提高到6kg/cm²以上,而且,每次放炮就不再受放矿装车工作的影响和限制。通过一个多月的间隔实验放炮,清仓放矿效果进一步提高,可使成品仓的有效利用率提高到80%-90%,尽管两个死角还有部分矿石放不下来,但是已经不影响大局,成品仓完全可以满足生产的需要。
通过上述安装、试放、改进,取得了良好的清仓放炮效果,证明利用空气炮清理侧卸式单壁仓是可行的。