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热电厂中空气预热器堵灰原因分析

时间:2020-08-11 作者:鑫濮机械 浏览:

对大唐国际托克多发电有限责任公司600MW锅炉空气预热器堵灰原因进行了分析,并提出了解决该问题的对策。

回转窑空气预热器(下称空预器)堵灰问题在全国各电厂普遍存在。尽管锅炉原设计安装了蒸汽吹灰装置,但由于种种原因均不能十分有效地解决空预器的堵灰问题。由于空预器堵灰,造成锅炉排烟温度升高,热风温度下降,风、烟系统阻力上升,送风正压侧和吸风机负压侧两侧压差增大、风机喘振,增加空预器漏风。严重时吸风机无调节容量,致使炉膛负压难以维持,影响到燃烧自动装置的投入。并且由于堵灰,在点火初期,整个炉膛负压温度较低,大量未燃尽的油雾滞留在空预器中,造成火灾,烧坏空预器的事故在全国电厂发生多次。随意,有效地清除空预器的堵灰是安全、节能、文明生产之必须。

锅炉设计的蒸汽吹灰,在目前的使用中不能有效解决堵灰问题。由于空预器的热端、温端。冷端相加越2m厚,蒸汽由冷端吹入时无法吹透,且蒸汽离开喷嘴后,热度逐渐减少而进入饱和区,反而增加湿度引起堵灰。

空预器堵灰原因因为煤质变化较大,煤中含灰量大,这是导致堵灰的一个主要因素;另外空预器冲洗后没有充分干燥就投入使用;吹灰蒸汽过热度太低,吹灰效果差;冬季暖风器投入后发生泄漏造成湿度增加;冬天一、二次风进风湿度太低,造成结露。不管那种原因,空预器堵灰根本原因是运行过程中有水滴存在,使其狭窄的通流面积上特别容易粘灰,并发生烧结而形成的。

从托电锅炉空预器堵灰情况看,一是冬季堵灰次数明显高于夏季,而是煤质灰含量大时堵灰频次明显高于煤质灰量小时,分析堵灰原因有:

(1)设计煤种灰分为27.6%,机组带额定负荷时燃煤量为285t/h,但由于掺烧地方小窑煤使燃料的灰分上升至35%,而机组带额定负荷时需要的燃料量越为330t/h,因此灰量大大增加,已经超过锅炉飞灰的输送能力。

(2)由于灰量大大增加,使得锅炉省煤器灰斗的疏灰能力不能满足输灰需要,造成省煤器长期高灰位运行,因此造成部分应该在省煤器灰斗未及时运走而进入空预器,使得流经空预器的灰量增加。
(3)托电锅炉小修过程中,为增加空预器换热效果都进行水冲洗,由于机组启动时间较紧,存在冲洗后干燥不彻底的现象,造成锅炉启动后空预器受热面湿粘灰最终造成堵灰。
(4)空预器吹灰蒸汽过热度没有达到规定值130度的要求,由于吹灰气源取自屏式过热器进口,额定负荷下压力为17.0Mpa,温度问400度,经吹灰调节阀降压节流损失后吹蒸汽压力为1.2Mpa,温度为280度,过热度为80度,没有达到设计值130度的要求,过热度偏低,湿度增加,随机组运行时间的增长,空预器粘灰量逐渐增加,最终导致堵灰。
(5)冬季锅炉暖风器投运后,当暖风器在一、二次风道中发生泄漏时不能及时发现处理,造成暖风器长时间泄漏,大量蒸汽进入空预器的受热面,使热面粘灰加剧造成堵灰。
(6)冬天一、二次风进风温度太低,造成空预器冷端温度综合平均温度低于烟气的漏点温度,使烟气中的S03结露后造成堵灰。